Tuesday, January 19, 2016

SMARTDRIVE® WASHING MACHINE – Fisher and Paykel – Service Diagnostics - Part 3 of 3

Fault codes -  Details – repair procedures
57. (00,111,001) चरण 4 से 6 - ब्राउन बाहर प्रदर्शन EEPROM लिखें फॉल्ट के दौरान
प्रदर्शन एक EEPROM लिखने प्रदर्शन करने के लिए मोटर नियंत्रण मॉड्यूल का अनुरोध किया है। लिखने से पहले, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 15 वोल्ट की आपूर्ति का परीक्षण और यह EEPROM लिखने के लिए सुरक्षा स्तर से नीचे है और प्रदर्शन को यह सूचना दी है कि पाया गया है। इस वजह से लेखन के समय में यात्रियों के लिए या कारण एक दोषपूर्ण मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
58. (00,111,010) चरण 4 से 5 - अधिकतम समायोजन गलती पर दबाव ट्रांन्सड्यूसर
ठहराव या देरी शुरू SmartDrive शुरू करने के लिए दबाया जाता है, प्रदर्शन मॉड्यूल स्मृति की जाँच की और उम्मीद की तुलना में अधिक से अधिक गिनती में पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
59. (00,111,011) चरण 4 से 5 - रेंज गलती की आईडी बाहर
ठहराव या देरी शुरू SmartDrive शुरू करने के लिए दबाया जाता है, प्रदर्शन शारीरिक आईडी जाँच की और यह सीमा के बाहर पाया गया था।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल स्मृति की जांच गलती –
60. (00,111,100) चरण 4 से 6
बिजली अप पर, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक ज्ञात संदर्भ के खिलाफ अपनी स्मृति की जाँच की और अंतर पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
61. (00,111,101) चरण 4 - ब्राउन आउट मोटर नियंत्रण मॉड्यूल EEPROM लिखें फॉल्ट के दौरान
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक आंतरिक EEPROM लिखने प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। लिखने से पहले, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 15 वोल्ट की आपूर्ति का परीक्षण किया और इसे लिखने के लिए सुरक्षा के स्तर से नीचे पाया गया है कि
EEPROM और प्रदर्शन को यह सूचना दी है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
62. (00,111,110) चरण 5 - पंप पर वर्तमान
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक अत्यधिक पंप चालू पाया है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प।
कार्रवाई: पंप की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह
63. (00,111,111) चरण 5 - पम्प Comms त्रुटि
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अपने मुख्य नियंत्रण प्रणाली और पंप नियंत्रण प्रणाली के बीच एक आंतरिक संचार समस्या का पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
64. (01,000,000) चरण 5 और 6 - दबाव ट्रांन्सड्यूसर (PTX) त्रुटि - फ़्रिक्वेंसी <66 किलोहर्ट्ज़
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सामान्य आवृत्ति मूल्यों के नीचे पानी का स्तर सेंसर (PTX) से संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
65. (01,000,001) चरण 5 और 6 - दबाव ट्रांन्सड्यूसर (PTX) त्रुटि - आवृत्ति> 90 किलोहर्ट्ज़
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सामान्य आवृत्ति मूल्यों से ऊपर जल स्तर सेंसर (PTX) से संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह
66. (01,000,010) चरण 6 - दबाव ट्रांन्सड्यूसर (PTX) त्रुटि - आवृत्ति> 90 किलोहर्ट्ज़
नोट: इस के बाद V41 मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कोड से गलती कोड 65 प्रतिस्थापित करता है। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सामान्य आवृत्ति मूल्यों से ऊपर जल स्तर सेंसर (PTX) से संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
81 - 95 (0101xxxx) चरण 2 से 3 - प्रदर्शन / मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। गलती कोड 106 देखें
104. (01,101,000) चरण 2 से 6 - गलती कोड 106 देखें
105. (01,101,001) चरण 2 से 6 - बाहर Comms त्रुटि समय
प्रदर्शन मॉड्यूल प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच संचार में एक त्रुटि का पता लगाता है जब इन गलतियों को रिपोर्ट कर रहे हैं।
नोट: उत्पाद एक आईडब्ल्यू है, तो गलत मोटर नियंत्रण मॉड्यूल फिट किया गया हो सकता है। एक संगत भाग के साथ बदलें।
4 और दूसरे चरण के लिए 6 चरण 2
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
तृतीयक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर (चरण 5 और 6)।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर बदलें। इस गलती को सही है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
चरण 5
प्राथमिक स्रोत: पम्प
कार्रवाई: पंप के प्रतिरोध को मापने। प्रतिरोध कम से कम 33 ओम है, तो पंप की जगह।
माध्यमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
चतुर्धातुक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर बदलें। इस गलती को सही है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
106. (01,101,010) 3 और 5 के लिए चरण 2 - प्रदर्शन मोटर नियंत्रण मॉड्यूल संचार करने के लिए त्रुटियों (चरण 6 आईडब्ल्यू अलावा)
प्रदर्शन मॉड्यूल प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच संचार में एक त्रुटि का पता लगाता है जब इन गलतियों को रिपोर्ट कर रहे हैं।
चरण 2 से 3
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती ठीक हो जाती है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल मरम्मत।
चरण 5
प्राथमिक स्रोत: पम्प
कार्रवाई: पंप के प्रतिरोध को मापने। प्रतिरोध कम से कम 33 ओम है, तो पंप की जगह।
माध्यमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती ठीक हो जाती है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल मरम्मत।
107. (01,101,011) चरण 2-6 - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल रीसेट त्रुटि
प्रदर्शन मॉड्यूल मोटर नियंत्रण मॉड्यूल यह नहीं होना चाहिए जब रीसेट है कि पता चला है। यह एक मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की आपूर्ति अशांति या माइक्रोप्रोसेसर विफलता के कारण हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
108. (01,101,100) चरण 6 आईडब्ल्यू - Coms सीआरसी त्रुटि प्रदर्शन। गलती कोड 106 देखें
127. (01,111,111) चरण 5 - मशीन स्थापित त्रुटि
प्रदर्शन मॉड्यूल जैसे गलत मॉडल, आकार और या SmartDrive के चरण, के लिए फिट किया गया है। चरण 5 प्रदर्शन मॉड्यूल एक चरण 4 मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए फिट नहीं किया जा सकता। मॉड्यूल का रंग एक अच्छा संकेत है। भाग संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
130. (10,000,010) चरण 1-6 - एकल रोटर स्थिति सेंसर त्रुटि
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल रोटर स्थिति संवेदक से प्राप्त पैटर्न में एक त्रुटि पाया गया है। इस गलती की संभावना कारणों रोटर स्थिति सेंसर और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, या एक दोषपूर्ण रोटर स्थिति संवेदक के बीच दोहन पर बुरा कनेक्शन हैं।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कनेक्टर के किनारे कनेक्टर पर जंग के लिए 1. चेक।
2. किसी भी क्षतिग्रस्त हो गया है, तो देखने के लिए हॉल दोहन के रोटर स्थितीय सेंसर अंत पर संपर्कों की जाँच करें। (सॉकेट में संपर्कों के प्रत्येक सेट में दो वाइपर है। इन वाइपर के बीच की दूरी अलग संपर्कों के बीच होती है, तो रोटर स्थितीय सेंसर दोहन की जगह।)
माध्यमिक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: एक आर पी एस के साथ रोटर स्थिति सेंसर चेक परीक्षक। दोषपूर्ण है, तो बदलें।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
131. (10,000,011) चरण 1-6 - दोहराव रोटर स्थिति सेंसर त्रुटि
इस गलती से ऊपर नंबर 130 गलती के लिए समान है, लेकिन यह एक सतत शर्त है कि में थोड़ा अलग है। सेवा की प्रक्रिया के लिए 130 गलती देखें।
एकल वर्तमान ट्रिप –
132. (10,000,100) चरण 1 से 4
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच में अतिरिक्त वर्तमान पता लगाया है। इस गलती क्षण भर आयी हुई है।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: स्टेटर के लिए मोटर नियंत्रण मॉड्यूल और रोटर स्थिति संवेदक से तारों कनेक्शन की जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर।
कार्रवाई: 1. उपाय / शॉर्ट्स के लिए मोटर दोहन, कनेक्टर्स और मोटर की जाँच करें। इस मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अंत में मोटर दोहन के चरणों के बीच एक प्रतिरोध माप लेने के द्वारा किया जा सकता है। नाममात्र प्रतिरोध फेज 1 के लिए लगभग 2.6 ओम, चरण 2, 3 और 4, और चरण 5 और 6 के लिए 32 ओम के लिए 12.2 ओम होना चाहिए।
पानी, यांत्रिक क्षति या जंग के लिए रोटर स्थितीय सेंसर, स्टेटर पीतल पुल टर्मिनल बिंदु और संबद्ध दोहन चेक 2.।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
सब से ऊपर गलती का कोई संकेत नहीं दिखा तो कार्रवाई तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। इसके अलावा संभवतः मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के साथ संपर्क में आते हैं और नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के साथ की जगह पहले रिसाव को ठीक कर सकता है कि शीतलन कक्ष या वाल्व से पानी लीक के लिए जाँच करें।
133. (10,000,101) चरण 1 - दोहराव वर्तमान यात्रा
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच में अतिरिक्त वर्तमान पता लगाया है। इस गलती गलती कोड 132 की तुलना में एक अधिक गंभीर घटना है लेकिन समान गलती स्रोतों और गलती सेवा प्रक्रिया है।
134. (10,000,110) चरण 4 - एकल वर्तमान यात्रा और रोटर स्थिति त्रुटि
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक साथ एक अत्यधिक मोटर चालू और एक रोटर स्थिति संवेदक त्रुटि पाई है। सेवा की प्रक्रिया के लिए गलती कोड 130 और 132 देखें।
136. (10001000) चरण 1 से 6 - मोटर स्टाल
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर शुरू करने में असमर्थ रहा है। इस गलती का संभावित कारण हैं: दोषपूर्ण मोटर दोहन, दोषपूर्ण या जाम मोटर, बेयरिंग या जवानों, दोषपूर्ण मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, दोषपूर्ण रोटर स्थिति सेंसर या दोहन जब्त कर लिया।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: उपाय / अलगाव के लिए मोटर दोहन, कनेक्टर्स और मोटर की जाँच करें। इस मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अंत में मोटर दोहन के चरणों के बीच एक प्रतिरोध माप लेने के द्वारा किया जा सकता है। नाममात्र प्रतिरोध फेज 1 के लिए लगभग 2.6 ओम, चरण 2, 3 और 4 के लिए 12.2 ओम, और के लिए 32 ओम होना चाहिए
चरण 5 और 6।
माध्यमिक स्रोत: मोटर।
कार्रवाई: हाथ से घुमाकर आंदोलनकारी और कटोरा 1. चेक मुक्त रोटेशन। बियरिंग्स और जवानों जब्त किया जा सकता है।
रोटर स्थिति संवेदक और पानी, यांत्रिक क्षति या जंग के लिए जुड़े दोहन चेक 2.।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्राथमिक और माध्यमिक चेक के निरीक्षण के पास है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह
144. (10,010,000) चरण 1 - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का जाल
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक गलती विकसित की है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: 1. 5 सेकंड के लिए बिजली बंद और फिर कोशिश करें।
प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच 2. चेक कनेक्शन।
3. मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
160. (10,100,000) चरण 1 से 6 - बाउल लगे हुए
कटोरा आंदोलन के दौरान खुद को फिर से लगा हुआ है। इस के लिए संभावित कारण हवा की घंटी में एक रिसाव कर रहे हैं, कटोरा क्लच जाम है या एक विदेशी वस्तु के साथ फाउल है, कपड़े के साथ अधिक भरी हुई है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: घूर्णन कटोरा विधानसभा आंदोलनकारी स्कर्ट के तहत पकड़ा जा सकता है कि किसी भी विदेशी वस्तु के साथ आंदोलनकारी को जाम नहीं कर रहा है कि 1. चेक।
क्लच दांत गंदगी, एक प्रकार का वृक्ष, आदि के साथ एक साथ बंद नहीं कर रहे हैं कि 2. चेक
3. कटोरा बहुत सारे कपड़े के साथ अतिभारित नहीं है सुनिश्चित करें।
ऊपर से कोई गलती हो दिखाई देते हैं 4., तो लीक के लिए भीतरी कटोरा के तल पर हवा घंटी की जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (केवल 4 करने के लिए चरण 1।)
कार्रवाई: SmartDrive गलती पर पानी की खाली है, तो यह पंप सर्किट दोषपूर्ण है और धोने के दौरान बाहर एक पंप का कारण है कि संभव है। यह कटोरा आंदोलन और इस गलती प्रदर्शित करने के लिए मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के दौरान फिर से संलग्न करने के लिए कारण होगा।
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
161. (10,100,001) चरण 2 से 6 - हार्डवेयर / EEPROM आपूर्ति बेमेल
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल हार्डवेयर विन्यास (यानी। 110V या 230V) बिजली अप पर अपने EEPROM तालिका के खिलाफ जाँच करता है। वहाँ एक बेमेल होना चाहिए, इस त्रुटि को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
162. (10,100,010) चरण 3-5 - ब्रेक मंदी मध्यांतर फॉल्ट
ब्रेक मोड के दौरान, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कटोरा एक बार 100rpm नीचे गिर अनुमति दी समय में एक बंद करने के लिए नहीं आया है कि पता चला है। इस गलती सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए ही स्थापित किया गया है।
163. (10,100,011) चरण 4 से 6 - वाल्व पिन कनेक्ट गलती रीसेट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल पीसीबी कनेक्शन खुला सर्किट है महसूस किया गया है। ठंड वाल्व इस शर्त के साथ काम नहीं कर सकते।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
164. (10,100,100) चरण 4 से 5 - ब्रेक समारोह टाइम-आउट फॉल्ट
इस गलती मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 20 सेकंड के लिए ब्रेक करने का प्रयास किया गया है कि इंगित करता है। सभी स्पिन भार 10 सेकंड के भीतर आराम करने के लिए आना चाहिए के रूप में, कुछ समय में रोक कटोरा को रोकने के लिए ब्रेक के दौरान गलत हो गया है।
प्राथमिक दोष: तारों।
कार्रवाई: उपाय / निरंतरता के लिए मोटर दोहन, कनेक्टर्स और मोटर की जाँच करें। इस मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अंत में मोटर दोहन के चरणों के बीच एक प्रतिरोध माप लेने के द्वारा किया जा सकता है। नाममात्र प्रतिरोध फेज 1 के लिए लगभग 2.6 ओम, चरण 2, 3 और 4 के लिए 12.2 ओम, और के लिए 32 ओम होना चाहिए
चरण 5 और 6।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (चरण 4), आर पी एस (चरण 5)।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (चरण 4), या रोटर स्थिति सेंसर (चरण 5) बदलें।
192. (11,000,000) चरण 4 से 5 - मोटर PMW पिन कनेक्ट गलती रीसेट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल पिन 30 और 31 के बीच एक खुली सर्किट इस शर्त के साथ काम नहीं कर सकते मोटर लगा दी है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
230. (11,100,110) चरण 6 - सीमा से बाहर EEPROM मूल्य
गलत संस्करण का पता चला।
प्राथमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलत संस्करण है।
कार्रवाई: बदलें मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
231. (11,100,111) चरण 6 - मेगावाट गीगावॉट लिंक त्रुटि
घटक डिस्प्ले बोर्ड पर विफल रही है।
प्राथमिक दोष: प्रदर्शन मॉड्यूल गलती है।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
232 (11,101,000) चरण 6 - COMMS मध्यांतर 5 सेकंड
आईडब्ल्यू केवल समस्या, प्रदर्शन या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल या तो नहीं है
समय में जवाब दिया।
प्राथमिक दोष: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
233 (11,101,001) चरण 6 - EEPROM पढ़ने में त्रुटि
समस्या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल से आ रही EEPROM डेटा पढ़ने।
प्राथमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल दोषपूर्ण।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
234. (11,101,010) चरण 6 - ढक्कन ताला खुला सर्किट
ढक्कन ताला और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल में कनेक्शन और ढक्कन ताला छोर तक हार्नेस की जाँच करें।
प्राथमिक दोष: दोहन करने के लिए कनेक्टर। या तो अंत गलती पर हो सकता है।
कार्रवाई: हार्नेस बदलें।
माध्यमिक स्रोत: ढक्कन लॉक सक्रिय हो नाकाम रही है।
कार्रवाई: ढक्कन ताला आवास बदलें।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल लॉक सक्रिय किया जा रहा ढकने के लिए जवाब नहीं दिया है।
कार्रवाई: ढक्कन एक तांग है और ढक्कन लॉक सक्रिय करने के लिए सही ढंग से फिट है की जाँच करें। इस सब के क्रम में है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती पर हो सकता है और जगह की जरूरत है चाहिए।
235 (11,101,011) चरण 6 - ढक्कन लॉक शॉर्ट सर्किट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल से करने के निर्देश दिए जब ढक्कन बंद गलती है, सक्रिय नहीं।
प्राथमिक दोष: ढक्कन ताला तंत्र जाम या विफल रही है।
कार्रवाई: चारों ओर 73 ओम होना चाहिए, कनेक्शन भर में विरोध की जाँच करें। नहीं भीतर 5 ओम, तो ढक्कन लॉक की जगह।
236. (11,101,100) चरण 6 - असंगत EEPROM संस्करण
शुरू करने में विफलता और गलती तुरंत प्रदर्शन किया।
प्राथमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलत है।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
237. (11,101,111) चरण 6 - तापमान सेंसर त्रुटि
इलेक्ट्रॉनिक्स गलती कोड 10 या 41 के रूप में ही एक निरंतरता समस्या, उठाया है।
प्राथमिक दोष: सेंसर दोहन या thermistor करने के संबंध में या तो नाकाम रही है।
कार्रवाई: Thermistor (तापमान संवेदक) बदलें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के तापमान को पढ़ने में नाकाम रही है। कनेक्शन की जाँच करें।
कार्रवाई: कनेक्शन ठीक लग रही है और गलती अभी भी होती है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
238 (11,101,110) चरण 6 - ढक्कन ताला विफल लाइन टेस्ट (1)
लाइन परीक्षण, क्षेत्र के लिए जाने से पहले अंतिम जांच पर अंतिम।
239 (11,101,111) चरण 6 - ढक्कन ताला विफल लाइन टेस्ट (2)
लाइन परीक्षण, क्षेत्र के लिए जाने से पहले अंतिम जांच पर अंतिम।
240. (11,110,000) चरण 6 - आदेश के हॉल से बाहर। आर पी एस फॉल्ट
पिछले हॉल त्रुटि दोष, चरण 6. देखें गलती कोड दिशाओं के लिए 130 और 131 के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त गलती कोड के रूप में भी।
241. (11,110,001) चरण 6 - समारोह टाइम आउट
प्रदर्शन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
प्राथमिक गलती: प्रदर्शन असफल रहा है।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल में नाकाम रही है।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
242 (11,110,010) चरण 6 - OOB 5 सेकंड के लिए एक से अधिक मैक्स मारो
से बाहर शेष राशि प्राप्त करने के लिए चेतावनी है। फेज 6 के लिए अतिरिक्त गलती कोड।
प्राथमिक दोष: SmartDrive अत्यधिक होने के लिए कटोरा आंदोलन का पता लगाया है या माइक्रो स्विच स्थायी रूप से उस पर काट दिया है या दोहन करने के लिए है।
कार्रवाई: जानकारी के लिए गलती कोड 43 देखें।
243 (11,110,011) चरण 6 - Stepper के परीक्षण की विफलता
रोटर स्थिति सेंसर गलती। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक मोटर कदम परीक्षण का प्रयास किया और मोटर सही स्थिति के लिए कदम रखा नहीं गया है पाया गया है।
प्राथमिक दोष: तारों।
कार्रवाई: देखें गलती कोड 53 और 54।

Fisher and Paykel – Service Diagnostics - SMARTDRIVE® WASHING MACHINE - Part 2 of 3

Fault codes – Details – repair procedures - Contn:
36. (00,100,100) चरण 1 से 6
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल आंदोलन के दौरान पानी के स्तर से अधिक 4 बार टॉप-अप करने के लिए जरूरी हो गया है। सामान्य रूप से केवल एक या दो शीर्ष उतार आंदोलन के दौरान एक पूरा भार से बच गया है कि हवा को बदलने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यह अत्यधिक है। सबसे संभावित कारण SmartDrive वसूलना है कि है। अन्य वैकल्पिक SmartDrive एक दरार विकसित किया है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प प्रणाली।
कार्रवाई: 1. चेक निकास नली आउटलेट की ऊंचाई। 1200 मिमी अधिकतम, न्यूनतम 850mm।
नली गाइड फिट और नली गाइड परे अधिक से अधिक 20 मिमी फैलाना नहीं है कि जाँच कर रहा है कि 2. चेक।
माध्यमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: 1. बाहरी कटोरा और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल पर दबाव ट्यूब कनेक्शन की जाँच करें।
ड्राइव शाफ्ट सील और पंप आवास सील एक दरार विकसित नहीं किया है कि 2. चेक।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (मॉड्यूल phase1 प्रदर्शित करें।)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
37. (00,100,101) चरण 1 से 6 - पम्प अवरोधित त्रुटि (जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं)
Draining, वहीं प्रेशर सेंसर से जल स्तर पढ़ने पर 3 मिनट के लिए भी नहीं बदला है। इस गलती के लिए तीन संभावना कारण हैं। एक नाली नली या दबाव स्विच नली कुचल या kinked और पंप बाहर दर नाटकीय रूप से कम हो गया है किया गया है। दूसरी संभावना पंप आंशिक रूप से या पूरी तरह से अवरुद्ध है कि है। तीसरे पंप कारण मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, तारों या पंप विफलता के लिए काम नहीं कर रहा है। स्मार्ट ड्राइव निकास नली की एक असामान्य रूप से उच्च सिर करने के लिए या निकास नली की एक विस्तारित अवधि में पंप है, तो यह गलती भी दिखाई दे सकता है। चौथे संभावना एक diverter वाल्व गलती या रुकावट है। diverter मॉड्यूल उपस्थिति पंप पानी का स्तर कम नहीं है, दे रही है, recirculation मोड में फंस गया है के रूप में पानी के स्तर में फेरबदल नहीं किया गया है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प प्रणाली।
कार्रवाई: निकास नली kinked नहीं किया गया है कि 1. चेक।
2. निकास नली की लंबाई की जांच और जरूरत से ज्यादा लंबी है, तो लंबाई कम करने के लिए प्रयास करें। मौजूदा निकास नली के लिए फिट ही व्यास की एक 1 मीटर विस्तार नली अधिकतम स्वीकार्य लंबाई है।
पंप में खुले सर्किट windings के लिए 3. जाँच करें। (नोट: पंप्स ठंडा करने पर रीसेट जाएगा कि एक थर्मल कट आउट के साथ लगे हैं।)
कटोरा पानी की खाली है 4. हैं, पंप आवास से पंप हटाने और यह अवरुद्ध नहीं है कि जाँच करें। इसके अलावा नाली नली अवरुद्ध नहीं है की जाँच करें।
कटोरा पानी होता है 5. हैं, तो शीर्ष डेक और भीतरी कटोरा हटाने के द्वारा SmartDrive के ऊपर से पम्प सेवा। , पानी को संकट से उबारने पंप टोपी और हुड हटाने और प्रतिबंध साफ़ करें।
माध्यमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: पंप दोहन पंप करने के लिए सही ढंग से जुड़ा हुआ है 1. चेक।
पंप दोहन 2. चेक निरंतरता।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: स्पिन मोड में SmartDrive ऑपरेटिंग द्वारा पंप को सक्रिय करें। पंप घूर्णन है की जाँच करें। यह काम नहीं कर रहा है, और प्राथमिक और माध्यमिक चेकों को प्रदर्शन किया गया है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
नोट: पम्प हूड किट (तकनीकी बुलेटिन WM013) ढाले पर विचार करें। 5 किलो SmartDrive हैं, तो फिट छप गार्ड पंप करने के लिए।
चतुर्धातुक स्रोत: diverter वाल्व विफलता (चरण 5 और 6 पारिस्थितिकी के)।
कार्रवाई: गलती कोड 51 देखते हैं, diverter वाल्व की जाँच करें।
38. (00,100,110) चरण 1 से 6 - प्रेशर सेंसर गलती
यह आंदोलन कर रहा है, जबकि मोटर नियंत्रण मॉड्यूल खाली की एक पानी का स्तर दर्ज किया गया है। SmartDrive शुरू में आंदोलन मोड में प्रवेश करने के लिए जल स्तर खाली की तुलना में अधिक रहा होगा। इस गलती का सबसे संभावित कारण प्रेशर सेंसर नली कटे या आंदोलन के दौरान गिर कर दिया गया है। वैकल्पिक रूप से दबाव सेंसर दोषपूर्ण हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: दबाव ट्यूब बरकरार है और कटौती नहीं की गई है कि जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
कार्रवाई: दबाव ट्यूब दोषपूर्ण होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
39. (00,100,111) चरण 1 से 6 - दबाव ट्यूब दोष
इस गलती का संभावित कारण दबाव ट्यूब अवरुद्ध या kinked बन गया है या पूरी तरह से गिर गया है। वैकल्पिक रूप से दबाव सेंसर दोषपूर्ण हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: दबाव ट्यूब बरकरार है और न पानी या गंदगी से अवरुद्ध है और kinked नहीं है कि जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
40. (00,101,000) चरण 1 से 6 - बाउल गलती जिले से संलग्न
एक कटोरी की जांच जबकि बाहर ले जाने, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कटोरा प्रेशर सेंसर कटोरा खाली है इंगित करता है कि भले ही लगे हुए है कि नहीं पाया गया है। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल यह इस गलती को प्रदर्शित करता है, जो समय के बाद 2 मिनट के लिए जाँच जारी है। जाँच करने के लिए पहले दो क्षेत्रों क्लच और दबाव ट्यूब हैं। इन दो सही दिखाई देते हैं, तो गलती मोटर नियंत्रण मॉड्यूल में प्रेशर सेंसर में हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: उलझाने से क्लच रोकने कोई कपड़े या अन्य विदेशी वस्तुओं देखते हैं कि 1. चेक। अत्यधिक बीर घूर्णन कटोरा नहीं रोक सकता।
SmartDrive पानी की खाली है, तो 2. एक क्लच disassembly प्रक्रिया बाहर ले जाने और तख़्ता ड्राइव की जाँच करें।
3. अगले चेक दबाव ट्यूब बंद नहीं आया है कि और यह kinked नहीं है।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
41. (00,101,001) चरण 1 से 6 - तापमान सेंसर गलती (Thermistor)
तापमान संवेदक 110oC से ऊपर तापमान मापने है।
गलती की वजह से सेंसर लाइन में शॉर्ट सर्किट के कारण है। (केवल सहज वॉशर और गीगावॉट मॉडल में।)
प्राथमिक स्रोत: Thermistor (चरण 5 और 6) मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (4 चरण 1)।
कार्रवाई: चरण 12 तरीका दोहन का 1 1. चेक कनेक्शन।
सांत्वना क्षेत्र में नमी के लिए 2. चेक।
3. मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
4. प्रदर्शन मॉड्यूल बदलें। नए प्रदर्शन गलती को ठीक करता है तो मूल मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
4 बदलें मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए चरण 2।
चरण 5 और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए thermistor से 6 1. चेक कनेक्शन।
Thermistor के प्रतिरोध की जाँच करें 2.। यह दोषपूर्ण है, तो सी बदलें 20 डिग्री पर 12.5k ओम पढ़ना चाहिए।
3. मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
42. (00,101,010) चरण 1 - रोटर फॉल्ट
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कुछ भ्रामक जानकारी राय पड़ा है।
कार्रवाई: दीवार पर SmartDrive बंद करें और 5 सेकंड के बाद फिर से वापस। पुनः आरंभ करें।
43. (00,101,011) चरण 1 से 6 - OOB गलती स्विच
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल संतुलन स्विच से बाहर से लौटने के संकेत स्विच पर स्थायी रूप से है या इसे करने के लिए दोहन डिस्कनेक्ट हो जाता है कि इंगित करता है कि मिल गया है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: संतुलन स्विच से बाहर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है कि 1. चेक।
कोई हार्नेस स्विच आंदोलन को अवरुद्ध कर रहे हैं कि 2. चेक।
जब सक्रिय स्विच सही ढंग से चल रही है कि 3. जाँच करें। संदेह है स्विच बदलें।
4. संतुलन माइक्रो स्विच से बाहर जंग के संकेत से पता चलता है, तो स्विच और स्विच दोहन जगह है, और शीर्ष डेक में शामिल नहीं है, तो सांत्वना क्षेत्र के लिए एक संक्षेपण किट फिट बैठते हैं।
SmartDrive स्तर पर है और यह भी पूर्वाग्रह वसंत जगह में है कि कि 5. जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: सही ढंग से जुड़ा हुआ है संतुलन स्विच से बाहर करने के लिए दोहन की जाँच करें। टर्मिनलों सामान्य रूप से बंद की स्थिति से जुड़ा होना चाहिए। दोहन ​​टर्मिनलों जंग के लक्षण दिखाई है, तो एक नया दोहन और स्विच फिट बैठते हैं।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
44. (00,101,100) चरण 2 से 6 - स्पिन के दौरान कटोरे में पानी
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल स्पिन के दौरान कटोरी में एक जल स्तर लगा दिया है। इस वजह से पंप नली या पंप में एक आंशिक रुकावट के लिए एक धीमी पंप बाहर दर की वजह से हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प प्रणाली।
कार्रवाई: निकास नली कुचल या kinked नहीं है कि 1. चेक।
2. निकास नली की लंबाई की जांच और जरूरत से ज्यादा लंबी है, तो लंबाई कम करने के लिए प्रयास करें। मौजूदा निकास नली के लिए फिट ही व्यास की एक 1 मीटर विस्तार नली अधिकतम स्वीकार्य लंबाई है।
कटोरा पानी की खाली है 3. हैं, तो पंप आवास से पंप हटाने और यह अवरुद्ध नहीं है कि जाँच करें। इसके अलावा नाली नली अवरुद्ध नहीं है कि जाँच करें।
कटोरा पानी होता है 4. हैं, तो शीर्ष डेक और भीतरी कटोरा हटाने के द्वारा SmartDrive के ऊपर से पम्प सेवा। , पानी को संकट से उबारने पंप टोपी और हुड हटाने और किसी रुकावट के पंप साफ़ करें।
स्पिन गति 600 आरपीएम तक पहुँच जाता है जब पंप बंद हो जाती है जब पानी SmartDrive में वापस वसूलना नहीं है कि 5. जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
45. (00,101,101) चरण 5 - प्रदर्शन स्मृति की जांच फॉल्ट
बिजली अप पर, प्रदर्शन एक ज्ञात संदर्भ के खिलाफ अपनी स्मृति की जाँच की और अंतर पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
46. ​​(00,101,110) चरण 5 आईई - प्रदर्शन EEPROM चेक
सहज प्रदर्शन इसकी आंतरिक EEPROM के साथ एक समस्या का पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: आईडब्ल्यू मॉड्यूल प्रदर्शन।
कार्रवाई: आईडब्ल्यू मॉड्यूल प्रदर्शन बदलें।
47. (00,101,111) चरण 2 और 3 - बाउल गलती जिले से संलग्न
एक कटोरी की जांच जबकि बाहर ले जाने, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कटोरा प्रेशर सेंसर कटोरा खाली है इंगित करता है कि भले ही लगे हुए है कि नहीं पाया गया है। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 2 मिनट के लिए जाँच जारी है। इस समय के दौरान मॉड्यूल एक वैध कटोरा स्थिति निर्धारित करने में सक्षम हो गया है और इसलिए इस गलती को प्रदर्शित करता है नहीं किया है। इस गलती गलती 40 से एक वैध कटोरा स्थिति निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि में अलग है। जाँच करने के लिए पहले दो क्षेत्रों क्लच और दबाव ट्यूब हैं। इन दो सही दिखाई देते हैं, तो गलती मोटर नियंत्रण मॉड्यूल में दबाव संवेदक के साथ हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: उलझाने से क्लच रोकने कोई कपड़े या अन्य विदेशी वस्तुओं देखते हैं कि 1. चेक।
2. अगले चेक दबाव ट्यूब बंद नहीं आया है कि और यह kinked नहीं है।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: उपरोक्त चेक के बाहर अगर गलती के बिना, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
48. (00,110,000) चरण 2 से 6 - गर्म और ठंडे वाल्व दोषपूर्ण
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल दोनों गर्म और ठंडे वाल्व दोषपूर्ण हैं संकेत मिलता है कि वाल्व नैदानिक ​​सर्किट से voltages मापा गया है। सबसे संभावित कारण वाल्व हार्नेस सही ढंग से जुड़ा नहीं किया गया है वह यह है कि या वाल्व खुला सर्किट है।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: चेक वाल्व हार्नेस सही ढंग से वाल्व को बांधा जाता है या पिन पीछे की ओर मुड़े नहीं कर रहे हैं।
माध्यमिक स्रोत: पानी वाल्व।
कार्रवाई: कॉयल दोषपूर्ण नहीं हैं वाल्व (खुला सर्किट) की जाँच करें।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
49. (00,110,001) चरण 2-6 - ठंडा वाल्व दोषपूर्ण
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल ठंड वाल्व दोषपूर्ण है इंगित करता है कि वाल्व नैदानिक ​​सर्किट से एक वोल्टेज मापा गया है। सबसे संभावित कारण वाल्व दोहन सही ढंग से कनेक्ट नहीं किया गया है कि या वाल्व खुला सर्किट है। सेवा प्रक्रिया के लिए गलती 48 देखें।
50. (00,110,010) चरण 2-6 - हॉट वाल्व दोषपूर्ण
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गर्म वाल्व दोषपूर्ण है इंगित करता है कि वाल्व नैदानिक ​​सर्किट से एक वोल्टेज मापा गया है। सबसे संभावित कारण वाल्व दोहन सही ढंग से कनेक्ट नहीं किया गया है कि या वाल्व खुला सर्किट है। सेवा प्रक्रिया के लिए गलती 48 देखें।
नोट: SmartDrive शक्तियों बंद कताई, जबकि जब चरण 5 एक गलती कोड 50 दे सकते हैं। यह हुआ है कि अगर वास्तव में कोई गलती नहीं की जाएगी।
51. (00,110,011) चरण 5 और 6 पारिस्थितिकी - diverter वाल्व फॉल्ट
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल धोने चक्र की recirculation चरण में जल स्तर में एक बूंद दर्ज की गई है, पानी के बजाय सूखा जा रहा है
recirculated। या पानी के एक बाहरी स्रोत से वाल्व पर छिड़काव और उड़ाने के लिए solenoid कारण किया गया है।
कार्रवाई: तो मोम actuator के टर्मिनलों भर में वोल्टेज को मापने, SmartDrive पर बिजली बंद करें, लेकिन दीवार पर सत्ता पर छोड़ दें। 230 के एक पढ़ने हासिल की है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के कारण वाल्व में नाकाम रही है और दोनों के लिए जगह की आवश्यकता होगी।
माध्यमिक स्रोत: वाल्व ही या एक टूटी हुई काज तंत्र में रुकावट के लिए जाँच करें।
52. (00,110,100) चरण 5 और 6 पारिस्थितिकी - Diverter टॉप-अप फॉल्ट
अधिक से अधिक 6 प्रयासों के टॉप-अप करने के लिए कटोरी में पानी का स्तर। यह तो वाल्व बंद नहीं किया गया है का प्रतीक है और निकास के लिए मनोविनोद है, या topup वाल्व, सुझाव काफी तेजी से बढ़ती जा रही एक रुकावट है और यह भी draining है नहीं किया गया था।
प्राथमिक स्रोत: diverter वाल्व।
कार्रवाई: diverter वाल्व निकालें और रुकावटों या टूट काज तंत्र के लिए जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोम Solenoid.n: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
कार्रवाई: मोम solenoid के प्रतिरोध की जाँच करें। इसके अलावा टर्मिनल (greenie जमा) पर जंग के लिए देखो। प्रतिरोध रेंज 0.7kΩ और 2.5kΩ के बीच हो जाएगा। मूल्यों परिवेश अस्थायी और जब वाल्व का हाथ पिछले था पर निर्भर हैं। इन मूल्यों और diverter वाल्व के बाहर कुछ भी स्वचालित रूप से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
53. (00,110,011) चरण 2 से 6 - रोटर स्थिति सेंसर विफल कदम
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक मोटर कदम परीक्षण का प्रयास किया गया और मोटर सही दिशा में कदम रखा नहीं गया है कि मिल गया है। यह मोटर जुड़ा हुआ है कि पता लगाया है और मोटर ड्राइव कार्य कर रही है कि। रोटर स्थिति संवेदन प्रणाली गलती पर यहाँ है।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: निरंतरता के लिए और कनेक्टर्स सही ढंग से रोटर स्थिति सेंसर और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए फिट हैं कि रोटर स्थिति हार्नेस की जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: एक आर पी एस परीक्षक के साथ रोटर स्थिति सेंसर पैटर्न की जाँच करें। दोषपूर्ण हैं, तो एक नई रोटर स्थिति सेंसर फिट बैठते हैं।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: संवेदन circuitry दोषपूर्ण हो सकता है, के रूप में मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
54. (00,110,110) चरण 2-6 - मोटर / मोटर नियंत्रण मॉड्यूल विफल कदम
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक मोटर कदम परीक्षण का प्रयास किया गया और मोटर सही स्थिति में कदम रखा नहीं गया है कि मिल गया है। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कोई वर्तमान है कि वहाँ का पता लगाया है। इस मोटर या तो जुड़ा नहीं है या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर ड्राइव दोषपूर्ण है कि इंगित करता है।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: मोटर दोहन की निरंतरता की जांच और कनेक्टर्स सही ढंग से मोटर और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल को लागू कर रहे हैं।
माध्यमिक स्रोत: मोटर।
कार्रवाई: मोटर चरणों की निरंतरता की जाँच करें। स्टेटर पर पुल टर्मिनल चेक खुला सर्किट या नहीं जला है। स्टेटर बदलें।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
55. (00,110,111) चरण 3 से 6 - सिस्टम चरण विफल
प्राथमिक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: 1. चेक मोटर और रोटर स्थिति सेंसर तारों।
2. चेक आर पी एस परीक्षक के साथ रोटर स्थिति सेंसर।
56. (00,111,000) चरण 4 से 6 - बाउल कोई वैध गलती चेक
एक कटोरी की जांच जबकि बाहर ले जाने, मशीन एक वैध कटोरा स्थिति और इसलिए प्रदर्शन झंडे इस गलती का निर्धारण करने में सक्षम नहीं किया गया है। इस गलती गलती 40 से एक वैध कटोरा स्थिति निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि में अलग है।
चरण 4 एवं 6
प्राथमिक स्रोत: लोड हो रहा है।
कार्रवाई: शेष लोगों को आसानी से ले जाने के लिए, या कपड़े समान रूप से कटोरा भर में वितरित कर रहे हैं ताकि लोड पुनर्व्यवस्थित, या एक उच्च जल स्तर का चयन कर सकते हैं जब तक आइटम निकालें। लोड एक कटोरा के पक्ष या बहुत भारी करने के लिए था, तो कटोरा नाव को महसूस करने की कोशिश कर रहा है, जब आंदोलनकारी एक ही दिशा में बाध्य करने के लिए यह संभव हो सकता है।
माध्यमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: मशीन वसूलना नहीं है 1. चेक।
उलझाने से क्लच रोकने कोई कपड़े या अन्य विदेशी वस्तुओं रहे हैं कि, और क्लच तंत्र के साथ कोई दोष नहीं कर रहे हैं कि 2. चेक।
3. चेक दबाव ट्यूब बंद नहीं आया है कि और यह kinked नहीं है।
तृतीयक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर बदलें।
चतुर्धातुक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
चरण 5
प्राथमिक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर बदलें।
माध्यमिक स्रोत: लोड हो रहा है।
कार्रवाई: शेष लोगों को आसानी से ले जाने के लिए, या कपड़े समान रूप से कटोरा भर में वितरित कर रहे हैं ताकि लोड पुनर्व्यवस्थित, या एक उच्च जल स्तर का चयन कर सकते हैं जब तक आइटम निकालें। लोड एक कटोरा के पक्ष या बहुत भारी करने के लिए था, तो कटोरा नाव को महसूस करने की कोशिश कर रहा है, जब आंदोलनकारी एक ही दिशा में बाध्य करने के लिए यह संभव हो सकता है।
तृतीयक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: मशीन syphoning नहीं है 1. चेक।
उलझाने से क्लच रोकने कोई कपड़े या अन्य विदेशी वस्तुओं रहे हैं कि, और क्लच तंत्र के साथ कोई दोष नहीं कर रहे हैं कि 2. चेक।
3. अगले चेक दबाव ट्यूब बंद नहीं आया है कि और यह kinked नहीं है।
चतुर्धातुक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह

SMARTDRIVE® WASHING MACHINE – Fisher and Paykel – Service Diagnostics Part 1 of 3

गलती कोड - विवरण - उपचार - मरम्मत प्रक्रियाओं
नैदानिक मोड
मशीन में सत्ता बिंदु पर, लेकिन बंद सत्ता पर बारी। प्रेस और बटन वाश अस्थायी नीचे पकड़ और फिर मशीन तक सत्ता बटन 2 कम बीप देता है और रोशनी। बीप नैदानिक मोड से संकेत मिलता है जब रिलीज बटन दर्ज किया गया है।
स्मार्ट ड्राइव नैदानिक मोड में है। पकड़ो और धीरे एल डी प्रकाशित कर रहे हैं तो यह है कि पिछले गलती कोड, प्राप्त करने के लिए प्रेस तीन बार बटन स्पिन गति प्रदेश (चरण 1, 2 और केवल 3, फिर, एक बार अग्रिम बटन दबाएँ) आठ धोने प्रगति एल डी अब एक बाइनरी कोड में पिछले गलती दिखाई देगा। एलडब्ल्यू मॉडल पर, लांग धो एलईडी के लिए कोई खिड़की नहीं है, लेकिन एलईडी नैदानिक प्रयोजनों के लिए पैनल के तहत अब भी दिख रहा है। का मूल्य
प्रत्येक एलईडी नीचे दिखाया गया है। गलती कोड नंबर प्राप्त करने के लिए प्रबुद्ध एल डी के मूल्य को जोड़ें, तो विस्तृत गलती कोड्स को देखें।
नैदानिक मोड
नैदानिक मोड में प्रवेश करने, कंसोल पर पावर प्वाइंट पर और बंद सत्ता पर बारी। प्रेस lifecycles बटन (चरण 5 पर विशेष बटन) और फिर सत्ता बटन पकड़ और। स्मार्ट ड्राइव 2 कम बीप दे देंगे और एलसीडी स्क्रीन खाली जाना होगा।

नोट: बटन बीप के बाद जारी कर रहे हैं, या स्मार्ट ड्राइव नैदानिक मोड से बाहर से ही बंद हो जाएगा कि सुनिश्चित करें।
डेटा प्रदर्शित
आंकड़े प्रदर्शन स्क्रीन में प्रवेश करने के लिए, फिर से (चरण 5 पर विशेष बटन) lifecycles बटन धक्का। यह संतुलन स्विच से बाहर विस्तृत गलती कोड्स और प्रयोक्ता चेतावनी दोष का उपयोग करने देने के रूप में के रूप में अच्छी तरह से परीक्षण किया जा करने में सक्षम होगा। तीन दिखाता है की एक स्क्रीन में दिखाई देंगे। (चरण 5 पर प्रदर्शन का सही करने के लिए बटन का उपयोग करें) ये दिखाता बीच टॉगल करने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन के नीचे करने के लिए विकल्प के ऊपर या नीचे बटन का प्रयोग करें।
चेतावनी की स्थिति स्क्रीन हुई और यह हुआ चक्र के किस हिस्से में दिखाई देगा कि अंतिम उपयोगकर्ता चेतावनी गलती प्रदर्शन करेंगे।
इस प्रकार के रूप उपयोगकर्ता चेतावनी गलतियाँ कर रहे हैं:
कोई नल
अतिभारित
बैलेंस समाप्त होना
बीर से अधिक या में अभी भी पानी स्पिन के दौरान स्मार्ट ड्राइव
कोई गर्म पानी
कोई ठंडा पानी
आंदोलन अतिभारित
चरण 5 पर, मशीन की स्थिति स्क्रीन thermistor तापमान और संतुलन स्विच से बाहर और ढक्कन स्विच की स्थिति प्रदर्शित करता है। यह भी आकार को प्रदर्शित करता है
SmartDrive और पानी के स्तर की स्थापना।
चरण 6 पर, मशीन की स्थिति स्क्रीन हटाने की स्थिति और संतुलन स्विच से बाहर प्रदर्शित करता है। यह भी SmartDrive और के आकार की स्थापना को प्रदर्शित करता है
thermistor तापमान।
एचवीडीसी कारखाने में लाइन परीक्षण पर के लिए है।
लक्ष्य अस्थायी चयनित तापमान है। टी इनलेट चैम्बर पानी की वास्तविक अस्थायी है।
फॉल्ट स्थिति स्क्रीन SmartDrive में आ गई है कि पिछले गलती के लिए एक कोड को प्रदर्शित करेगा। यह भी गलती हुई है और चक्र के किस हिस्से में कितने चक्र पहले प्रदर्शित करेगा।
युक्तियों सर्विसिंग के लिए विस्तृत फॉल्ट कोड देखें। गलती कोड संख्या अब मरम्मत आवश्यक हो सकता है क्या पता लगाने के लिए, विस्तार गलती कोड में जाँच की जा सकती।
धो मोटर
इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यक्ष ड्राइव 3 चरण brushless डीसी मोटर commutated।
मोटर प्रतिरोध:
पहले चरण का समापन चरण के प्रति
20oC 2.6 ओम @ 20oC @ चरण 1 1.3 ओम
4 6.1 ओम करने के चरण 2 @ 20oC 20oC @ 12.2 ओम
20oC 32 ओम @ 20oC @ चरण 5 और 6 16 ओम
पंप मोटर 230V एसी 50Hz
थर्मल कट आउट फिट
मोटर प्रतिरोध पंप:
Compreci 26 ओम @ 20oC
Selini 33 ओम @ 20oC
पानी वाल्व
चरण 1-4 दिसम्बर वोल्ट डीसी प्रतिरोध 15 ओम @ 20oC
चरण 5 और 6 से 24 वोल्ट डीसी प्रतिरोध 64 ओम @ 20oC
ऑपरेटिंग दबावों अधिकतम 1034 किलो पास्कल (150 पीएसआई)
न्यूनतम 20 किलो पास्कल (3 साई)
thermistor
4 इस हिस्से के लिए चरण 1 फ़ायदेमंद नहीं है और मोटर भीतर मुहिम शुरू की है
नियंत्रण मॉड्यूल।
चरण 5 और 6:
एनटीसी प्रकार तापमान सेंसर प्रतिरोध 10,000 ओम @ 25oC
प्रतिरोध 12,500 ओम @ 20oC
बाटने वाला वाल्व
ऑपरेटिंग वोल्टेज 230V
0.7kΩ और 2.5kΩ के बीच प्रतिरोध रेंज, मूल्यों पर निर्भर कर रहे हैं
परिवेश के तापमान और यह हाथ पिछले था।
ढक्कन बंद
प्रतिरोध रेंज 73 ओम +/- 5 ओम
आम तौर पर कम वोल्टेज, संभवतः 230V दोहन है, तो
कैबिनेट पर आधारित।
चरण 1 - 6 के लिए मॉड्यूल गलती चरण 2 प्रदर्शन - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती
एक EEPROM का पता करने के लिए जब लेखन मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (1 चरण के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल) कोई त्रुटि आई है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (चरण 1 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (चरण 1 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल)
2. (00,000,010) चरण 1 - 4 के लिए मॉड्यूल गलती चरण 2 प्रदर्शन - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती
प्रेशर सेंसर पढ़ने के लिए प्रयास करते समय एक त्रुटि का सामना कर दिया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (चरण 1 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (चरण 1 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल)
3. (00,000,011) चरण 1-6 - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक स्मृति त्रुटि पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
4. (00,000,100) चरण 1 - संचार फॉल्ट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कठिनाई प्रदर्शन मॉड्यूल के साथ संवाद स्थापित किया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: 1. दीवार पर बंद करें और पर फिर से 5 सेकंड के बाद और फिर कोशिश करें।
2. दोषपूर्ण अभी भी हैं, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
3. प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह। नए प्रदर्शन मॉड्यूल गलती को सही करता है, तो मूल मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
5. (00,000,101) चरण 1 - संचार फॉल्ट
प्रदर्शन मॉड्यूल मोटर के साथ संवाद स्थापित करने में कठिनाई पड़ा है
नियंत्रण मॉड्यूल।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: 5 सेकंड के बाद पर फिर से दीवार पर बंद करें और
और फिर प्रयत्न करें।
के लिए 12 तरह से दोहन के 1. चेक कनेक्शन
बुरा संपर्क, जंग आदि
सांत्वना क्षेत्र में नमी के लिए 2. चेक। सूखा
बाहर यदि आवश्यक है।
3. दोषपूर्ण अभी भी हैं, तो प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
4. दोषपूर्ण अभी भी हैं, तो मोटर नियंत्रण की जगह
मॉड्यूल। नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल हैं
, तो मूल मोटर गलती मरम्मत ठीक हो जाती है
नियंत्रण मॉड्यूल।
SMARTDRIVE® वाशिंग मशीन - फिशर और Paykel - सेवा निदान
6. (00,000,110) चरण 1 - प्रदर्शन मॉड्यूल गलती
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल - चरण 2 से 4
दोष
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (1 चरण के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल) के दबाव संवेदक से एक गलत संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (चरण 1 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल)
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (चरण 1 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल)
7. (00,000,111) चरण 1 से 6 - प्रदर्शन मॉड्यूल दोष
प्रदर्शन मॉड्यूल एक स्मृति दोष पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
8. (00,001,000) चरण 1 - प्रदर्शन मॉड्यूल गलती
प्रदर्शन मॉड्यूल सूक्ष्म सही ढंग से शुरू करने में सक्षम नहीं किया गया है।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: दीवार पर बंद करें और पर फिर से 5 सेकंड के बाद और फिर कोशिश करें। अभी भी दोषपूर्ण प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह है।
9. (00,001,001) चरण 1 से 6 - आकार स्विच त्रुटि
प्रदर्शन मॉड्यूल आकार स्विच सेटिंग स्मृति में संग्रहित है कि मेल नहीं खाता।
प्राथमिक स्रोत: मॉड्यूल चरण 1,2 और 3 प्रदर्शित करें।
कार्रवाई: चरण 1, 2 या 3 के लिए प्रदर्शन मॉड्यूल सिर्फ एक सांत्वना आवास में डाला गया है, तो फिर दो आकार स्विच plungers के सही ढंग से सांत्वना आवास पर पता लगाने कि जाँच करें। इस गलती SmartDrive के सामान्य ऑपरेशन के दौरान दिखाई दिया है, तो, संक्षेपण क्षति के लिए जाँच आकार स्विच की जाँच करें या प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई चरण 1, 2 और 3:
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक दूसरे के आकार SmartDrive से बदल दिया गया है, तो स्मृति में आकार स्विच सेटिंग्स को रीसेट करना होगा। यह प्रवेश करने और विकल्प समायोजन मोड बाहर निकलने के द्वारा किया जा सकता है। फिर सत्ता बटन धक्का रोकें / पुश और स्टार्ट करके रखें।
कार्रवाई चरण 4 श्रृंखला 8, चरण 5 सीरीज 9 और चरण 6 सीरीज 11:
आकार सेटिंग मोड का उपयोग करके SmartDrive के आकार भि। धक्का और फिर पावर बटन दबाएँ बटन पानी अस्थायी पकड़। , SmartDrive के आकार का चयन ठंड एलईडी 5kg स्मार्ट ड्राइव के लिए पर है जब तक बटन तापमान ऊपर धक्का, कम जल स्तर एलईडी पर है जब तक 6 किलो स्मार्ट ड्राइव के लिए बटन पानी का स्तर ऊपर धक्का, स्पिन गति बढ़ाने के लिए पकड़ एलईडी तक बटन 7kg SmartDrives के लिए पर है।
आईडब्ल्यू SmartDrives, चरण 5 और 6:
आकार सेटिंग मोड का उपयोग करने के लिए, धक्का और कपड़े की देखभाल के बटन पकड़ और फिर सत्ता बटन दबाएँ। सही आकार (चरण 5) के बगल में सफेद बटन धक्का या सही आकार (चरण 6) को उजागर करने के लिए समायोजित बटन का उपयोग करके प्रदर्शन पर सही आकार का चयन करें। आकार सेटिंग फिर सत्ता दबाकर सेट है
बटन। बंद शक्ति स्मृति में आकार की स्थापना की जाएगी। चेक आकार एक चक्र शुरू करने से पहले सेट है।
10. (00,001,010) चरण 1 से 6 - तापमान सेंसर (Thermistor) त्रुटि
तापमान संवेदक खुले सर्किट हो सकता है या परिवेश के तापमान शून्य से 10oC से नीचे है। इस गलती सहज वॉशर और गीगावॉट मॉडल में ही लागू है।
प्राथमिक स्रोत: Thermistor।
कार्रवाई: Thermistor बदलें।
11. (00,001,011) चरण 1 से 6 - प्रेशर सेंसर गलती
पानी के स्तर को मापने, वहीं मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सूक्ष्म एक नकारात्मक दबाव का पता लगाया है। आंशिक रूप से पानी से भर दिया गया कटोरा इस कारण हो सकता है, जबकि प्रेशर सेंसर करने के लिए दबाव ट्यूब reconnecting।
प्राथमिक स्रोत: दबाव ट्यूब।
कार्रवाई: 1. चेक कटोरा पूरी तरह से बाहर पंप है। प्रेशर सेंसर, किसी भी पानी के स्पष्ट दबाव ट्यूब से दबाव ट्यूब निकालें और ट्यूब जोड़ने।
गलती अभी भी मौजूद है, तो 2., मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
बाढ़ सुरक्षा त्रुटि - 
12. (00,001,100) चरण 1 से 6
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल बाढ़ के स्तर से ऊपर होने का जल स्तर पाया गया है और अतिरिक्त पानी बाहर पंप करने की कोशिश की है। (अत्यंत उच्च प्रवाह दर शर्तों के तहत SmartDrive आंदोलन में "topup" दिनचर्या के दौरान परिपूर्ण सकते हैं।) 30 सेकंड के लिए पम्पिंग के बाद, यह बाढ़ के स्तर से नीचे पानी का स्तर कम करने में असमर्थ रहा है। या तो पानी वाल्व पर अटक गया है और पंप संभाल कर सकते हैं, या पंप अवरुद्ध है और अतिरिक्त पानी निकाल नहीं सकते हैं की तुलना में अधिक है कि एक प्रवाह दर पर में पानी दे रहे हैं।
प्राथमिक स्रोत: पानी वाल्व।
कार्रवाई: पानी वाल्व पर लगातार कर रहे हैं, पानी वाल्व यंत्रवत् बंद कर देते हैं (SmartDrive से बिजली निकालने के लिए) है कि जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: पम्प प्रणाली।
कार्रवाई: रुकावट के लिए पंप की जांच और सही ऊंचाई और kinking के लिए नली नाली।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
कार्रवाई: पानी वाल्व विद्युत पर संचालित किया जा रहा है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। (प्रदर्शन मॉड्यूल चरण 1.)
13. (00,001,101) चरण 1 - पम्प फॉल्ट
प्रदर्शन मॉड्यूल पंप इसे बंद किया जाना चाहिए जब पर है कि पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प।
कार्रवाई: पंप एक थर्मल कट बाहर डिवाइस के साथ फिट है 1.। इस डिवाइस सक्रिय हो गया है की जाँच करें। यदि ऐसा है पंप शुरु से पहले शांत होता है, जब तक प्रतीक्षा करें। , यानी पंप जब्ती को पुनः आरंभ करने के लिए प्रयास करने से पहले किसी भी पंप रुकावट और पंप की हालत के लिए जाँच करें।
खुले सर्किट पंप windings के लिए 2. चेक। पंप के प्रतिरोध की जाँच करें।
3. पंप दोहन या एक खुला सर्किट के लिए कनेक्टर्स की जाँच करें।
4. प्रदर्शन मॉड्यूल बदलें।
14. (00,001,110) चरण 1 - पंप कनेक्शन फॉल्ट
प्रदर्शन मॉड्यूल पंप यह होना चाहिए पर जब नहीं है कि पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प।
कार्रवाई: पंप एक थर्मल कट बाहर डिवाइस के साथ फिट है 1.। इस डिवाइस सक्रिय हो गया है की जाँच करें। पंप शुरु से पहले शांत होता है जब तक यह प्रतीक्षा गया है। , यानी पंप जब्ती को पुनः आरंभ करने के लिए प्रयास करने से पहले किसी भी पंप रुकावट और पंप की हालत के लिए जाँच करें।
खुले सर्किट पंप windings के लिए 2. चेक। पंप के प्रतिरोध की जाँच करें।
3. पंप दोहन या एक खुला सर्किट के लिए कनेक्टर्स की जाँच करें।
4. प्रदर्शन मॉड्यूल बदलें।
15. (00,001,111) चरण 1 - प्रदर्शन मॉड्यूल गलती
प्रदर्शन मॉड्यूल पंप सर्किट पर एक गलत वोल्टेज पढ़ा है।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
नोट: SmartDrive चलाने में अच्छी तरह से नीचे अपनी रेटेड वोल्टेज की आपूर्ति और पंप वोल्टेज पर अधिक से अधिक 4 सेकंड के लिए ऑपरेशन किया गया है, तो इस गलती भी दिखाई देगा।
17 - 20 (00010xxx) चरण 1 - अनुक्रम का प्रदर्शन / मोटर नियंत्रण मॉड्यूल बाहर
22 - 23 (000101xx) चरण 1 - अनुक्रम का प्रदर्शन / मोटर नियंत्रण मॉड्यूल बाहर
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अनुक्रम से बाहर चल रहे हैं।
कार्रवाई: 5 सेकंड में पर फिर से वापस तो दीवार पर SmartDrive बंद करें और। पुनः आरंभ करें। गलती बनी रहती है, ऑटो पुनः आरंभ सुविधा और पुनर्परीक्षण अक्षम करें। एक नया गलती कोड में दिखाई देगा। आवश्यक बाहर ले जाने के कार्यों के लिए इस नए गलती को ठीक करने के लिए।
25. (00,011,001) चरण 5 आईडब्ल्यू - एलसीडी initialisation त्रुटि
सहज प्रदर्शन मॉड्यूल एलसीडी के साथ एक समस्या का पता चला है।
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
प्राथमिक स्रोत: आईडब्ल्यू मॉड्यूल प्रदर्शन।
कार्रवाई: आईडब्ल्यू मॉड्यूल प्रदर्शन बदलें।
28 - 30 (000,111 XX) चरण 1 - अनुक्रम का प्रदर्शन / मोटर नियंत्रण मॉड्यूल बाहर
गलती कोड 17 का संदर्भ लें
32. (00,100,000) चरण 1 - पंप सर्किट त्रुटि
प्रदर्शन मॉड्यूल पंप जब यह बंद है पर है कि पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: सांत्वना क्षेत्र में नमी के लिए 1. चेक।
2. प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
33. (00,100,001) चरण 1 - पानी वाल्व फॉल्ट
मॉड्यूल एक पानी वाल्व गलती का पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: पानी वाल्व कनेक्शन।
कार्रवाई: दोनों वाल्व ठीक तरह से जुड़े हुए हैं कि जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: दोषपूर्ण पानी वाल्व का तार।
कार्रवाई: वाल्व कॉयल सर्किट नहीं खोल रहे हैं 1. चेक।
वाल्व कॉयल दोषपूर्ण नहीं हैं, तो 2. प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
34. (00,100,010) चरण 1 - ब्रेक रोकनेवाला फॉल्ट
मोटर के ब्रेक लगाना है कि नियंत्रण सर्किट दोषपूर्ण है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह। प्रदर्शन मॉड्यूल गलती ठीक हो जाती है, तो मूल मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
35. (00,100,011) चरण 1 - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल त्रुटि रीसेट
प्रदर्शन मॉड्यूल मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए एक गलत संकेत भेजा है।
प्राथमिक स्रोत: 12 तरीका हार्नेस कनेक्शन।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच 12 तरीका दोहन कनेक्शन की जांच करें।
माध्यमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
पानी के रिसाव गलती –
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