Tuesday, January 19, 2016

SMARTDRIVE® WASHING MACHINE – Fisher and Paykel – Service Diagnostics - Part 3 of 3

Fault codes -  Details – repair procedures
57. (00,111,001) चरण 4 से 6 - ब्राउन बाहर प्रदर्शन EEPROM लिखें फॉल्ट के दौरान
प्रदर्शन एक EEPROM लिखने प्रदर्शन करने के लिए मोटर नियंत्रण मॉड्यूल का अनुरोध किया है। लिखने से पहले, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 15 वोल्ट की आपूर्ति का परीक्षण और यह EEPROM लिखने के लिए सुरक्षा स्तर से नीचे है और प्रदर्शन को यह सूचना दी है कि पाया गया है। इस वजह से लेखन के समय में यात्रियों के लिए या कारण एक दोषपूर्ण मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
58. (00,111,010) चरण 4 से 5 - अधिकतम समायोजन गलती पर दबाव ट्रांन्सड्यूसर
ठहराव या देरी शुरू SmartDrive शुरू करने के लिए दबाया जाता है, प्रदर्शन मॉड्यूल स्मृति की जाँच की और उम्मीद की तुलना में अधिक से अधिक गिनती में पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
59. (00,111,011) चरण 4 से 5 - रेंज गलती की आईडी बाहर
ठहराव या देरी शुरू SmartDrive शुरू करने के लिए दबाया जाता है, प्रदर्शन शारीरिक आईडी जाँच की और यह सीमा के बाहर पाया गया था।
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल स्मृति की जांच गलती –
60. (00,111,100) चरण 4 से 6
बिजली अप पर, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक ज्ञात संदर्भ के खिलाफ अपनी स्मृति की जाँच की और अंतर पाया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
61. (00,111,101) चरण 4 - ब्राउन आउट मोटर नियंत्रण मॉड्यूल EEPROM लिखें फॉल्ट के दौरान
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक आंतरिक EEPROM लिखने प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। लिखने से पहले, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 15 वोल्ट की आपूर्ति का परीक्षण किया और इसे लिखने के लिए सुरक्षा के स्तर से नीचे पाया गया है कि
EEPROM और प्रदर्शन को यह सूचना दी है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
62. (00,111,110) चरण 5 - पंप पर वर्तमान
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक अत्यधिक पंप चालू पाया है।
प्राथमिक स्रोत: पम्प।
कार्रवाई: पंप की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह
63. (00,111,111) चरण 5 - पम्प Comms त्रुटि
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अपने मुख्य नियंत्रण प्रणाली और पंप नियंत्रण प्रणाली के बीच एक आंतरिक संचार समस्या का पता चला है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
64. (01,000,000) चरण 5 और 6 - दबाव ट्रांन्सड्यूसर (PTX) त्रुटि - फ़्रिक्वेंसी <66 किलोहर्ट्ज़
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सामान्य आवृत्ति मूल्यों के नीचे पानी का स्तर सेंसर (PTX) से संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
65. (01,000,001) चरण 5 और 6 - दबाव ट्रांन्सड्यूसर (PTX) त्रुटि - आवृत्ति> 90 किलोहर्ट्ज़
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सामान्य आवृत्ति मूल्यों से ऊपर जल स्तर सेंसर (PTX) से संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह
66. (01,000,010) चरण 6 - दबाव ट्रांन्सड्यूसर (PTX) त्रुटि - आवृत्ति> 90 किलोहर्ट्ज़
नोट: इस के बाद V41 मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कोड से गलती कोड 65 प्रतिस्थापित करता है। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सामान्य आवृत्ति मूल्यों से ऊपर जल स्तर सेंसर (PTX) से संकेत प्राप्त हुआ है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
81 - 95 (0101xxxx) चरण 2 से 3 - प्रदर्शन / मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। गलती कोड 106 देखें
104. (01,101,000) चरण 2 से 6 - गलती कोड 106 देखें
105. (01,101,001) चरण 2 से 6 - बाहर Comms त्रुटि समय
प्रदर्शन मॉड्यूल प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच संचार में एक त्रुटि का पता लगाता है जब इन गलतियों को रिपोर्ट कर रहे हैं।
नोट: उत्पाद एक आईडब्ल्यू है, तो गलत मोटर नियंत्रण मॉड्यूल फिट किया गया हो सकता है। एक संगत भाग के साथ बदलें।
4 और दूसरे चरण के लिए 6 चरण 2
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
तृतीयक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर (चरण 5 और 6)।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर बदलें। इस गलती को सही है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
चरण 5
प्राथमिक स्रोत: पम्प
कार्रवाई: पंप के प्रतिरोध को मापने। प्रतिरोध कम से कम 33 ओम है, तो पंप की जगह।
माध्यमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
चतुर्धातुक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर बदलें। इस गलती को सही है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मरम्मत।
106. (01,101,010) 3 और 5 के लिए चरण 2 - प्रदर्शन मोटर नियंत्रण मॉड्यूल संचार करने के लिए त्रुटियों (चरण 6 आईडब्ल्यू अलावा)
प्रदर्शन मॉड्यूल प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच संचार में एक त्रुटि का पता लगाता है जब इन गलतियों को रिपोर्ट कर रहे हैं।
चरण 2 से 3
प्राथमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती ठीक हो जाती है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल मरम्मत।
चरण 5
प्राथमिक स्रोत: पम्प
कार्रवाई: पंप के प्रतिरोध को मापने। प्रतिरोध कम से कम 33 ओम है, तो पंप की जगह।
माध्यमिक स्रोत: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती ठीक हो जाती है, तो मूल प्रदर्शन मॉड्यूल मरम्मत।
107. (01,101,011) चरण 2-6 - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल रीसेट त्रुटि
प्रदर्शन मॉड्यूल मोटर नियंत्रण मॉड्यूल यह नहीं होना चाहिए जब रीसेट है कि पता चला है। यह एक मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की आपूर्ति अशांति या माइक्रोप्रोसेसर विफलता के कारण हो सकता है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
108. (01,101,100) चरण 6 आईडब्ल्यू - Coms सीआरसी त्रुटि प्रदर्शन। गलती कोड 106 देखें
127. (01,111,111) चरण 5 - मशीन स्थापित त्रुटि
प्रदर्शन मॉड्यूल जैसे गलत मॉडल, आकार और या SmartDrive के चरण, के लिए फिट किया गया है। चरण 5 प्रदर्शन मॉड्यूल एक चरण 4 मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के लिए फिट नहीं किया जा सकता। मॉड्यूल का रंग एक अच्छा संकेत है। भाग संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
130. (10,000,010) चरण 1-6 - एकल रोटर स्थिति सेंसर त्रुटि
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल रोटर स्थिति संवेदक से प्राप्त पैटर्न में एक त्रुटि पाया गया है। इस गलती की संभावना कारणों रोटर स्थिति सेंसर और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, या एक दोषपूर्ण रोटर स्थिति संवेदक के बीच दोहन पर बुरा कनेक्शन हैं।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: रोटर स्थिति सेंसर और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कनेक्टर के किनारे कनेक्टर पर जंग के लिए 1. चेक।
2. किसी भी क्षतिग्रस्त हो गया है, तो देखने के लिए हॉल दोहन के रोटर स्थितीय सेंसर अंत पर संपर्कों की जाँच करें। (सॉकेट में संपर्कों के प्रत्येक सेट में दो वाइपर है। इन वाइपर के बीच की दूरी अलग संपर्कों के बीच होती है, तो रोटर स्थितीय सेंसर दोहन की जगह।)
माध्यमिक स्रोत: रोटर स्थिति सेंसर।
कार्रवाई: एक आर पी एस के साथ रोटर स्थिति सेंसर चेक परीक्षक। दोषपूर्ण है, तो बदलें।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
131. (10,000,011) चरण 1-6 - दोहराव रोटर स्थिति सेंसर त्रुटि
इस गलती से ऊपर नंबर 130 गलती के लिए समान है, लेकिन यह एक सतत शर्त है कि में थोड़ा अलग है। सेवा की प्रक्रिया के लिए 130 गलती देखें।
एकल वर्तमान ट्रिप –
132. (10,000,100) चरण 1 से 4
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच में अतिरिक्त वर्तमान पता लगाया है। इस गलती क्षण भर आयी हुई है।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: स्टेटर के लिए मोटर नियंत्रण मॉड्यूल और रोटर स्थिति संवेदक से तारों कनेक्शन की जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर।
कार्रवाई: 1. उपाय / शॉर्ट्स के लिए मोटर दोहन, कनेक्टर्स और मोटर की जाँच करें। इस मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अंत में मोटर दोहन के चरणों के बीच एक प्रतिरोध माप लेने के द्वारा किया जा सकता है। नाममात्र प्रतिरोध फेज 1 के लिए लगभग 2.6 ओम, चरण 2, 3 और 4, और चरण 5 और 6 के लिए 32 ओम के लिए 12.2 ओम होना चाहिए।
पानी, यांत्रिक क्षति या जंग के लिए रोटर स्थितीय सेंसर, स्टेटर पीतल पुल टर्मिनल बिंदु और संबद्ध दोहन चेक 2.।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
सब से ऊपर गलती का कोई संकेत नहीं दिखा तो कार्रवाई तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह। इसके अलावा संभवतः मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के साथ संपर्क में आते हैं और नई मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के साथ की जगह पहले रिसाव को ठीक कर सकता है कि शीतलन कक्ष या वाल्व से पानी लीक के लिए जाँच करें।
133. (10,000,101) चरण 1 - दोहराव वर्तमान यात्रा
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच में अतिरिक्त वर्तमान पता लगाया है। इस गलती गलती कोड 132 की तुलना में एक अधिक गंभीर घटना है लेकिन समान गलती स्रोतों और गलती सेवा प्रक्रिया है।
134. (10,000,110) चरण 4 - एकल वर्तमान यात्रा और रोटर स्थिति त्रुटि
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक साथ एक अत्यधिक मोटर चालू और एक रोटर स्थिति संवेदक त्रुटि पाई है। सेवा की प्रक्रिया के लिए गलती कोड 130 और 132 देखें।
136. (10001000) चरण 1 से 6 - मोटर स्टाल
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल मोटर शुरू करने में असमर्थ रहा है। इस गलती का संभावित कारण हैं: दोषपूर्ण मोटर दोहन, दोषपूर्ण या जाम मोटर, बेयरिंग या जवानों, दोषपूर्ण मोटर नियंत्रण मॉड्यूल, दोषपूर्ण रोटर स्थिति सेंसर या दोहन जब्त कर लिया।
प्राथमिक स्रोत: तारों।
कार्रवाई: उपाय / अलगाव के लिए मोटर दोहन, कनेक्टर्स और मोटर की जाँच करें। इस मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अंत में मोटर दोहन के चरणों के बीच एक प्रतिरोध माप लेने के द्वारा किया जा सकता है। नाममात्र प्रतिरोध फेज 1 के लिए लगभग 2.6 ओम, चरण 2, 3 और 4 के लिए 12.2 ओम, और के लिए 32 ओम होना चाहिए
चरण 5 और 6।
माध्यमिक स्रोत: मोटर।
कार्रवाई: हाथ से घुमाकर आंदोलनकारी और कटोरा 1. चेक मुक्त रोटेशन। बियरिंग्स और जवानों जब्त किया जा सकता है।
रोटर स्थिति संवेदक और पानी, यांत्रिक क्षति या जंग के लिए जुड़े दोहन चेक 2.।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्राथमिक और माध्यमिक चेक के निरीक्षण के पास है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह
144. (10,010,000) चरण 1 - मोटर नियंत्रण मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का जाल
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक गलती विकसित की है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: 1. 5 सेकंड के लिए बिजली बंद और फिर कोशिश करें।
प्रदर्शन मॉड्यूल और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के बीच 2. चेक कनेक्शन।
3. मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
160. (10,100,000) चरण 1 से 6 - बाउल लगे हुए
कटोरा आंदोलन के दौरान खुद को फिर से लगा हुआ है। इस के लिए संभावित कारण हवा की घंटी में एक रिसाव कर रहे हैं, कटोरा क्लच जाम है या एक विदेशी वस्तु के साथ फाउल है, कपड़े के साथ अधिक भरी हुई है।
प्राथमिक स्रोत: यांत्रिक।
कार्रवाई: घूर्णन कटोरा विधानसभा आंदोलनकारी स्कर्ट के तहत पकड़ा जा सकता है कि किसी भी विदेशी वस्तु के साथ आंदोलनकारी को जाम नहीं कर रहा है कि 1. चेक।
क्लच दांत गंदगी, एक प्रकार का वृक्ष, आदि के साथ एक साथ बंद नहीं कर रहे हैं कि 2. चेक
3. कटोरा बहुत सारे कपड़े के साथ अतिभारित नहीं है सुनिश्चित करें।
ऊपर से कोई गलती हो दिखाई देते हैं 4., तो लीक के लिए भीतरी कटोरा के तल पर हवा घंटी की जाँच करें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल। (केवल 4 करने के लिए चरण 1।)
कार्रवाई: SmartDrive गलती पर पानी की खाली है, तो यह पंप सर्किट दोषपूर्ण है और धोने के दौरान बाहर एक पंप का कारण है कि संभव है। यह कटोरा आंदोलन और इस गलती प्रदर्शित करने के लिए मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के दौरान फिर से संलग्न करने के लिए कारण होगा।
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
161. (10,100,001) चरण 2 से 6 - हार्डवेयर / EEPROM आपूर्ति बेमेल
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल हार्डवेयर विन्यास (यानी। 110V या 230V) बिजली अप पर अपने EEPROM तालिका के खिलाफ जाँच करता है। वहाँ एक बेमेल होना चाहिए, इस त्रुटि को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
162. (10,100,010) चरण 3-5 - ब्रेक मंदी मध्यांतर फॉल्ट
ब्रेक मोड के दौरान, मोटर नियंत्रण मॉड्यूल कटोरा एक बार 100rpm नीचे गिर अनुमति दी समय में एक बंद करने के लिए नहीं आया है कि पता चला है। इस गलती सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए ही स्थापित किया गया है।
163. (10,100,011) चरण 4 से 6 - वाल्व पिन कनेक्ट गलती रीसेट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल पीसीबी कनेक्शन खुला सर्किट है महसूस किया गया है। ठंड वाल्व इस शर्त के साथ काम नहीं कर सकते।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
164. (10,100,100) चरण 4 से 5 - ब्रेक समारोह टाइम-आउट फॉल्ट
इस गलती मोटर नियंत्रण मॉड्यूल 20 सेकंड के लिए ब्रेक करने का प्रयास किया गया है कि इंगित करता है। सभी स्पिन भार 10 सेकंड के भीतर आराम करने के लिए आना चाहिए के रूप में, कुछ समय में रोक कटोरा को रोकने के लिए ब्रेक के दौरान गलत हो गया है।
प्राथमिक दोष: तारों।
कार्रवाई: उपाय / निरंतरता के लिए मोटर दोहन, कनेक्टर्स और मोटर की जाँच करें। इस मोटर नियंत्रण मॉड्यूल अंत में मोटर दोहन के चरणों के बीच एक प्रतिरोध माप लेने के द्वारा किया जा सकता है। नाममात्र प्रतिरोध फेज 1 के लिए लगभग 2.6 ओम, चरण 2, 3 और 4 के लिए 12.2 ओम, और के लिए 32 ओम होना चाहिए
चरण 5 और 6।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (चरण 4), आर पी एस (चरण 5)।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल (चरण 4), या रोटर स्थिति सेंसर (चरण 5) बदलें।
192. (11,000,000) चरण 4 से 5 - मोटर PMW पिन कनेक्ट गलती रीसेट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल पिन 30 और 31 के बीच एक खुली सर्किट इस शर्त के साथ काम नहीं कर सकते मोटर लगा दी है।
प्राथमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
230. (11,100,110) चरण 6 - सीमा से बाहर EEPROM मूल्य
गलत संस्करण का पता चला।
प्राथमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलत संस्करण है।
कार्रवाई: बदलें मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
231. (11,100,111) चरण 6 - मेगावाट गीगावॉट लिंक त्रुटि
घटक डिस्प्ले बोर्ड पर विफल रही है।
प्राथमिक दोष: प्रदर्शन मॉड्यूल गलती है।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
232 (11,101,000) चरण 6 - COMMS मध्यांतर 5 सेकंड
आईडब्ल्यू केवल समस्या, प्रदर्शन या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल या तो नहीं है
समय में जवाब दिया।
प्राथमिक दोष: प्रदर्शन मॉड्यूल।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
233 (11,101,001) चरण 6 - EEPROM पढ़ने में त्रुटि
समस्या मोटर नियंत्रण मॉड्यूल से आ रही EEPROM डेटा पढ़ने।
प्राथमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल दोषपूर्ण।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
234. (11,101,010) चरण 6 - ढक्कन ताला खुला सर्किट
ढक्कन ताला और मोटर नियंत्रण मॉड्यूल में कनेक्शन और ढक्कन ताला छोर तक हार्नेस की जाँच करें।
प्राथमिक दोष: दोहन करने के लिए कनेक्टर। या तो अंत गलती पर हो सकता है।
कार्रवाई: हार्नेस बदलें।
माध्यमिक स्रोत: ढक्कन लॉक सक्रिय हो नाकाम रही है।
कार्रवाई: ढक्कन ताला आवास बदलें।
तृतीयक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल लॉक सक्रिय किया जा रहा ढकने के लिए जवाब नहीं दिया है।
कार्रवाई: ढक्कन एक तांग है और ढक्कन लॉक सक्रिय करने के लिए सही ढंग से फिट है की जाँच करें। इस सब के क्रम में है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलती पर हो सकता है और जगह की जरूरत है चाहिए।
235 (11,101,011) चरण 6 - ढक्कन लॉक शॉर्ट सर्किट
मोटर नियंत्रण मॉड्यूल से करने के निर्देश दिए जब ढक्कन बंद गलती है, सक्रिय नहीं।
प्राथमिक दोष: ढक्कन ताला तंत्र जाम या विफल रही है।
कार्रवाई: चारों ओर 73 ओम होना चाहिए, कनेक्शन भर में विरोध की जाँच करें। नहीं भीतर 5 ओम, तो ढक्कन लॉक की जगह।
236. (11,101,100) चरण 6 - असंगत EEPROM संस्करण
शुरू करने में विफलता और गलती तुरंत प्रदर्शन किया।
प्राथमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल गलत है।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
237. (11,101,111) चरण 6 - तापमान सेंसर त्रुटि
इलेक्ट्रॉनिक्स गलती कोड 10 या 41 के रूप में ही एक निरंतरता समस्या, उठाया है।
प्राथमिक दोष: सेंसर दोहन या thermistor करने के संबंध में या तो नाकाम रही है।
कार्रवाई: Thermistor (तापमान संवेदक) बदलें।
माध्यमिक स्रोत: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल के तापमान को पढ़ने में नाकाम रही है। कनेक्शन की जाँच करें।
कार्रवाई: कनेक्शन ठीक लग रही है और गलती अभी भी होती है, तो मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
238 (11,101,110) चरण 6 - ढक्कन ताला विफल लाइन टेस्ट (1)
लाइन परीक्षण, क्षेत्र के लिए जाने से पहले अंतिम जांच पर अंतिम।
239 (11,101,111) चरण 6 - ढक्कन ताला विफल लाइन टेस्ट (2)
लाइन परीक्षण, क्षेत्र के लिए जाने से पहले अंतिम जांच पर अंतिम।
240. (11,110,000) चरण 6 - आदेश के हॉल से बाहर। आर पी एस फॉल्ट
पिछले हॉल त्रुटि दोष, चरण 6. देखें गलती कोड दिशाओं के लिए 130 और 131 के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त गलती कोड के रूप में भी।
241. (11,110,001) चरण 6 - समारोह टाइम आउट
प्रदर्शन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
प्राथमिक गलती: प्रदर्शन असफल रहा है।
कार्रवाई: प्रदर्शन मॉड्यूल की जगह।
माध्यमिक दोष: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल में नाकाम रही है।
कार्रवाई: मोटर नियंत्रण मॉड्यूल की जगह।
242 (11,110,010) चरण 6 - OOB 5 सेकंड के लिए एक से अधिक मैक्स मारो
से बाहर शेष राशि प्राप्त करने के लिए चेतावनी है। फेज 6 के लिए अतिरिक्त गलती कोड।
प्राथमिक दोष: SmartDrive अत्यधिक होने के लिए कटोरा आंदोलन का पता लगाया है या माइक्रो स्विच स्थायी रूप से उस पर काट दिया है या दोहन करने के लिए है।
कार्रवाई: जानकारी के लिए गलती कोड 43 देखें।
243 (11,110,011) चरण 6 - Stepper के परीक्षण की विफलता
रोटर स्थिति सेंसर गलती। मोटर नियंत्रण मॉड्यूल एक मोटर कदम परीक्षण का प्रयास किया और मोटर सही स्थिति के लिए कदम रखा नहीं गया है पाया गया है।
प्राथमिक दोष: तारों।
कार्रवाई: देखें गलती कोड 53 और 54।

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